隨著社會(huì)的進(jìn)步,科技的發(fā)展,七八十年代的
龍門刨床的電器控制線路已經(jīng)十分落后,而且故障頻繁,維修非常困難,改造投資大,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,效率低,能耗大,同時(shí)噪音也很大,污染嚴(yán)重。經(jīng)過多年的時(shí)間經(jīng)驗(yàn),我們對(duì)老式龍門刨床的電氣空子線路進(jìn)行了*的技術(shù)改造,以將發(fā)電機(jī)組及擴(kuò)大機(jī)控制的
龍門刨床改造成全數(shù)字智能化控制的電氣系統(tǒng)。
改造前龍門刨床的特點(diǎn):
1). 設(shè)備使用年代以久,電器控制元件嚴(yán)重老化,設(shè)備故障率高,維修費(fèi)用大,已不能滿足目前生產(chǎn)加工的需要。
2). 由于采用的是交直流機(jī)組,故其效率只有0.5~0.68,且能耗高!
3).主傳動(dòng)及控制部分電氣操作條件教多,不但增加了維護(hù)工作量,也使整個(gè)系統(tǒng)可靠性大大降低。
4).工作臺(tái)調(diào)速范圍小,精度(D≤30),加工工件的表面質(zhì)量差。
5).占地面積大,噪音高。
改造后龍門刨床的特點(diǎn):
1.工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
1). 由于用英國(guó)歐陸公司的SSD 590直流驅(qū)動(dòng)器代替了復(fù)雜的交磁放大控制電路,故使控制簡(jiǎn)單化,數(shù)字化,智能化.
2). 用50kW直流電機(jī)Z4-200-31取代了交流機(jī)組和直流發(fā)電機(jī)組(包括編碼器LMA-10BM-C24C、測(cè)速機(jī)ZYS-100A),因此,調(diào)速方便且數(shù)字化。
3).工作臺(tái)換向由旋轉(zhuǎn)編碼器PLC完成,不需要一、二級(jí)減速、及換向開關(guān)。
4).其它動(dòng)作均由PLC實(shí)現(xiàn),元件少,簡(jiǎn)單直觀故障少。
5).去掉了發(fā)電機(jī)組,節(jié)電又省功。
6).工作臺(tái)行程設(shè)定可隨意進(jìn)行,且具有記憶功能。
7).可實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩控制,并能實(shí)現(xiàn)低速切入。